某廠二車間的離心機(封閉式),在剛開始分離從搪瓷反釜卸出的W-100-1紡織用抗氧化劑和甲苯溶劑時突然發生爆炸,致使1名職工死亡,1名職工重傷。
調查發現此物料經過23小時不停地機械攪拌,又經過塑料導管直接送入離心機,離心機轉鼓內墊有非導電體的化纖過濾布袋。因此可以判斷,經長時間攪拌,含有甲苯溶劑的物料產生靜電積聚,快速流經塑料管道時得到加強,當物料進入離心機時帶有很高的電位。但如果沒有電火花是不能引爆的。我國安全工程專家崔克清教授指出,低電位點是轉鼓上部暴露的螺絲,當物料沖擊到離心機的轉鼓時,高壓電位與螺絲頂端的零電位形成高低壓電位差放電,產生火花引爆了離心機內混合性爆炸氣體。具體分析如下:
(1)物料在反應釜中經長達20多小時機械攪拌,積聚了靜電,由于該釜是搪瓷反應釜,所積聚的靜電不能通過反應釜接地線入地,物料中含有高位靜電。
(2)反應釜與離心機進料口采用塑料管道連接,由于塑料管為絕緣體,當反應釜內的物料快速流經連接管時,原料液中積聚的靜電不但不能得到有效地釋放,反而因為快速流動得到增強。
(3)該離心機脫液和甩干物料為甲類易燃液體甲苯溶劑、W-100-1。甲苯的閃點為4℃,(易燃液體的燃點高于閃點1-5℃),易揮發,具有快速成流動時易產生和積聚靜電的特性。從反應釜中放出的物料的溫度是10℃左右,具備了閃燃和可燃條件。
(4)離心機中的空氣和甲苯蒸氣迅速形成爆炸性混合氣體。甲苯的爆炸極限為1.2%~7%(V)。
(5)離心機中過濾袋材質為丙綸纖維,是非導電體,不能將物料中的靜電傳導到離心機金屬轉轂而后及時入地。加之,過濾布袋未能遮蓋住轉轂罩殼頂部的螺栓,帶有高壓靜電的物料與緊固螺栓頂端的零電位形成高低壓電位差,在此具備了放電條件,發生放電現象并產生電火花,引爆了離心機內爆炸性混合氣體。
由上述事故的分析可以看出,由靜電引起的事故有三個因素:一是有大量電荷的積聚,這常在管道輸送過程中產生;二是有零電位點,這些地方易被忽視;三是周圍有可燃性氣體,很多化工原料的蒸氣可與空氣混合形成可燃性混合氣。在生產中如果注意防止這三個因素同時具備,就可以防止事故的發生。